欢迎您的来电
13333079818
动态分类
DYNAMIC CATEGORY煤粉锅炉尾气静电除尘器改造终设计方案(四
2015-10-16 16:45:49
文章摘要:
4. 设计依据和设计原则 4.1 设计依据 4.1.1河北亿丰热电有限公司锅炉除尘系统的实际布置现场。河北亿丰热电有限公司有关人员对现场工艺的技术要求。 4.1.2依据河北亿丰
4.设计依据和设计原则
4.1设计依据
4.1.1河北亿丰热电有限公司锅炉除尘系统的实际布置现场。河北亿丰热电有限公司有关人员对现场工艺的技术要求。
4.1.2依据河北亿丰热电有限公司提供的技术参数。
4.1.3烟气粉尘的物理、化学性质,包含密度、温度、湿度、酸碱性、粒径分布、浸润性、粘附性、磨蚀性、燃爆性、露点等。
4.1.4煤粉锅炉烟尘的风量变动范围及周期。
4.1.5我方的丰富设备设计、制造经验。
4.2 应用标准
4.2.1《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
4.2.2《环境空气质量标准》GB3095-1996
4.2.3除尘设备的验收按JB/T8532-2008《脉冲喷吹类袋式除尘器》和JB/T8471-2010《袋式除尘器安装要求及验收规范》
4.2.4《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625-90 .
4.2.5《脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件》ZBJ88011-89
4.2.6《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
4.2.7《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-98
4.2.8《工业金属管道设计规范》GB50316-2000
4.2.9《供配电系统设计规范》GB50052-95 .
4.2.10《低压配电设计规范》GB50054-95
4.2.11《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 .
4.2.12《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 .
4.2.13《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
4.2.14《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87
5.改造设计技术方案
5.1设计原则
5.1.1改造后的除尘系统采用有充分理论依据并经实践验证的技术,经得起长期稳定地运行的检验;
5.1.2设备改造后满足与生产设备同步稳定运行,以不影响操作、维修,又能达到较高的捕集率,地做到实用,做到系统运行达标;
5.1.3改造后的除尘系统操作、维护简单,不影响岗位操作(不改变工人操作方式),不防碍设备维修,而且能长期运行;
5.1.4上述几点的前提下,通过优化设计尽量降低工程造价,一次投资省,长期运行费用低,效果好;
5.1.5设计顾及当地的气象条件,采用耐气候变化性能较好的传动及控制设备;
5.1.6设计充分考虑在线施工的可能性,尽可能缩短施工周期;
5.1.7满足及行业对环保的要求,并达标排放。
5.1.8结构应美观紧凑,方便进行保温、防雨处理。
5.1.9方便保养、维修。
5.1.10方便运输、安装。
5.2工况条件下烟气量:
依据公司提供的75t/h×2台锅炉工况下的排放量,对锅炉高压静电除尘器改造后,系统烟气量满足锅炉100%负荷生产需求。
5.3后级袋除尘滤料的选取:
近年,锅炉排放标准不断的提高,这使高过滤精度、器效率的炉窑袋式除尘器系统了发展;锅炉除尘器的发展也同样离不开合适的滤料来满足炉窑高温、高湿、强腐蚀性烟气的处理要求;PPS、滤料炉窑烟气治理中了广泛的应用。
结合以往锅炉的设计制造经验,煤粉粉尘量大、飞灰带火、粉尘质轻、粘壁、积灰自然等进行专项设计。
5.4滤料
改造方案选用100%PTFE基布滤料,同时PPS采用纤维复合滤料,该滤料连续使用温度160℃,瞬间温度190 ℃;PTFE乳液对滤料纤维的浸渍处理,使纤维表面附着一层PTFE薄膜;PTFE不仅耐温性能优越,其包裹后的PPS纤维抗水解、性能了高的提升。
为了好的排放浓度本方案采用PPS+PTFE覆膜滤料。
PTFE乳液浸渍和纤维处理赋予该滤料好的、、抗水解性能,非常适合锅炉烟气的除尘,在锅炉配套袋除尘器工程中应用广泛;其使用寿命已经从传统PPS滤料的2~3年提升到了3年以上,降低了用户的后期运营成本。
5.5后级布袋除尘器的选取:
过滤风速:
过滤风速是改造后袋式除尘器效率的关键,在以往设计应用中,锅炉袋式除尘器系统全过滤风速<0.8m/min;在长期≤20mg/m³的排放要求下,又保留1电场静电除尘器的预除尘作用,此次方案设计值取:<0.8m/min。
则除尘器的过滤面积为:
S=Q/V60
S---过滤面积㎡
Q---设计流量m³/h
V---过滤风速m/min
带入:设计流量360000m³/h,过滤风速0.8m/min
改造后袋式除尘器过滤面积≮6500㎡,设计依托原有静电除尘器2、3、4电场空间布置,依据公司设计要求改造后袋区采用压缩空气离线反吹清灰方式;利用原有壳体降低一次投资成本;离线清灰方式对滤袋清灰,袋式除尘器区运行平稳,可控制运行阻力。
4.1设计依据
4.1.1河北亿丰热电有限公司锅炉除尘系统的实际布置现场。河北亿丰热电有限公司有关人员对现场工艺的技术要求。
4.1.2依据河北亿丰热电有限公司提供的技术参数。
4.1.3烟气粉尘的物理、化学性质,包含密度、温度、湿度、酸碱性、粒径分布、浸润性、粘附性、磨蚀性、燃爆性、露点等。
4.1.4煤粉锅炉烟尘的风量变动范围及周期。
4.1.5我方的丰富设备设计、制造经验。
4.2 应用标准
4.2.1《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
4.2.2《环境空气质量标准》GB3095-1996
4.2.3除尘设备的验收按JB/T8532-2008《脉冲喷吹类袋式除尘器》和JB/T8471-2010《袋式除尘器安装要求及验收规范》
4.2.4《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625-90 .
4.2.5《脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件》ZBJ88011-89
4.2.6《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
4.2.7《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-98
4.2.8《工业金属管道设计规范》GB50316-2000
4.2.9《供配电系统设计规范》GB50052-95 .
4.2.10《低压配电设计规范》GB50054-95
4.2.11《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 .
4.2.12《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 .
4.2.13《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
4.2.14《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87
5.改造设计技术方案
5.1设计原则
5.1.1改造后的除尘系统采用有充分理论依据并经实践验证的技术,经得起长期稳定地运行的检验;
5.1.2设备改造后满足与生产设备同步稳定运行,以不影响操作、维修,又能达到较高的捕集率,地做到实用,做到系统运行达标;
5.1.3改造后的除尘系统操作、维护简单,不影响岗位操作(不改变工人操作方式),不防碍设备维修,而且能长期运行;
5.1.4上述几点的前提下,通过优化设计尽量降低工程造价,一次投资省,长期运行费用低,效果好;
5.1.5设计顾及当地的气象条件,采用耐气候变化性能较好的传动及控制设备;
5.1.6设计充分考虑在线施工的可能性,尽可能缩短施工周期;
5.1.7满足及行业对环保的要求,并达标排放。
5.1.8结构应美观紧凑,方便进行保温、防雨处理。
5.1.9方便保养、维修。
5.1.10方便运输、安装。
5.2工况条件下烟气量:
依据公司提供的75t/h×2台锅炉工况下的排放量,对锅炉高压静电除尘器改造后,系统烟气量满足锅炉100%负荷生产需求。
5.3后级袋除尘滤料的选取:
近年,锅炉排放标准不断的提高,这使高过滤精度、器效率的炉窑袋式除尘器系统了发展;锅炉除尘器的发展也同样离不开合适的滤料来满足炉窑高温、高湿、强腐蚀性烟气的处理要求;PPS、滤料炉窑烟气治理中了广泛的应用。
结合以往锅炉的设计制造经验,煤粉粉尘量大、飞灰带火、粉尘质轻、粘壁、积灰自然等进行专项设计。
5.4滤料
改造方案选用100%PTFE基布滤料,同时PPS采用纤维复合滤料,该滤料连续使用温度160℃,瞬间温度190 ℃;PTFE乳液对滤料纤维的浸渍处理,使纤维表面附着一层PTFE薄膜;PTFE不仅耐温性能优越,其包裹后的PPS纤维抗水解、性能了高的提升。
为了好的排放浓度本方案采用PPS+PTFE覆膜滤料。
PTFE乳液浸渍和纤维处理赋予该滤料好的、、抗水解性能,非常适合锅炉烟气的除尘,在锅炉配套袋除尘器工程中应用广泛;其使用寿命已经从传统PPS滤料的2~3年提升到了3年以上,降低了用户的后期运营成本。
5.5后级布袋除尘器的选取:
过滤风速:
过滤风速是改造后袋式除尘器效率的关键,在以往设计应用中,锅炉袋式除尘器系统全过滤风速<0.8m/min;在长期≤20mg/m³的排放要求下,又保留1电场静电除尘器的预除尘作用,此次方案设计值取:<0.8m/min。
则除尘器的过滤面积为:
S=Q/V60
S---过滤面积㎡
Q---设计流量m³/h
V---过滤风速m/min
带入:设计流量360000m³/h,过滤风速0.8m/min
改造后袋式除尘器过滤面积≮6500㎡,设计依托原有静电除尘器2、3、4电场空间布置,依据公司设计要求改造后袋区采用压缩空气离线反吹清灰方式;利用原有壳体降低一次投资成本;离线清灰方式对滤袋清灰,袋式除尘器区运行平稳,可控制运行阻力。








