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动态分类
DYNAMIC CATEGORY改造锅炉除尘器
2015-09-06 16:42:24
文章摘要:
一.我国除尘设备存在的问题 我国2004年1月1日起实施的《火电厂大气污染物排放标准》(GB132232003)要求烟尘排放质量浓度控制在50mg/m。但此前我国火电厂的燃煤锅炉普遍使
一.我国除尘设备存在的问题
我国2004年1月1日起实施的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2003)要求烟尘排放质量浓度控制在50mg/m。但此前我国火电厂的燃煤锅炉普遍使用电除尘器,由于煤种和工况条件的差异,电除尘器的设计多数为3电场,一般烟尘排放质量浓度在100~1500mg/m(本文烟气量均为标准状态值),远远满足不了新标准要求。因此,采取措施,提器的除尘效率。根据我国的国情和各地域的差距以及电厂的具体条件,笔者提出几种燃煤电厂原有电除尘器增效改造的途径。
二.对现有电除尘器结构的改造
1.对现有电除尘器系统的评价。客观地评价现有电除尘器的运行效果是对除尘器进行改造的前提。对电除尘器的运行状况做出正确客观的评价,不能脱离当时的客观条件和现在的运行条件(烟气状况)。影响电除尘器运行的因素很多,包括内部因素和外部因素。对影响除尘效率的内部因素应从电除尘器本体(包括高压供电和控制系统)的设计、配置来检查是否合理,设计的容量是否满足要求,如果仅是设计容量满足不了新标准要求,则应进行电除尘器的扩容改造,采取、加宽或增加电场等措施,做出可行性研究,选择佳方案。改造原有电除尘器要突破传统的设计思路和配置模式。对于影响电除尘器除尘效率的外部因素,则用调整锅炉的燃烧工况,完善锅炉辅机等外部条件来调整烟气条件,以适应电除尘器的正常运行。
1原除尘器存在的问题传统的麻石水膜除尘器,由200~250mm厚的麻石砌筑而成,含尘烟气由除尘器筒体下部入口处切向进入筒壳,以20~25m/s的速度切向沿筒体内壁旋转上升,烟气所含尘粒被甩到内筒壁面上,而沿内壁顺流而下的水膜则与烟气相遇时,烟气中飞灰即被水粘住,顺势流入筒底排入出灰沟(见图1)。这种旧除尘器存在如下不足。
(1)仅仅是具有质量的尘粒方可被甩在内筒壁上而被水膜冲下带走,另外一些细小的粉尘颗粒则仍随烟气向上被带出烟囱,严重影响除尘效果。(2)当锅炉负荷变化时,烟气量也随之改变,烟气切向进入筒内会产生紊流,从而使甩在内壁上的尘粒大为减少,降低了除尘效率,尤其是在负荷低时,除尘的效果差。(3)由于溢水槽进水缝隙狭窄,除尘器使用两年以上,就会产生粉尘堵塞溢水槽的现象,从而造成除尘器内壁水膜不均,地降低了除尘器的效率。而且溢水槽被堵塞后很难疏通,拆除修理,维修工作量大,而且费用高。
2改进措施综合以上几个不足之处,结合我们的实践经验,对现有除尘进行了一些改进。
2.1改卧式文丘里为立式文丘里虽然原有卧式文丘里安装方便、造价较低、但是除尘器效果不理想,烟气阻力太大。改为立式文丘里后,含尘烟气体从除尘器顶部由上而下流入,在文丘里顶部安装盘管和螺旋喷头,向下喷出雾状水珠。
尘粒在水雾和重力作用下自上而下地冲入立式文丘里底部,然后排入冲灰口。见图2.
立式文丘里的优点在于烟尘阻力小,10~20 mm水柱,而且自上而下的水雾不仅可以捕捉大的尘粒,一些细小的颗粒也可捕住,提高了除尘器的效率,而且在除尘的同时,也可除烟尘中的一部分SO 2气体。改进后,虽然增加了十几个螺旋喷头的造价,但从综合效益来看还是经济合算的。
2.2主筒中增设旋流板为了提效率,在主筒中增设旋流板,旋流板上加装螺旋喷头,使烟气从板间形成的水膜中穿过,使含尘烟气同水雾充分接触,既了除尘效果,又起到了的脱硫作用。
改变溢水槽的形式旧工艺溢水槽堵塞后,不易清理,就会失去溢水除尘的作用。现将溢水槽改为可拆装的形式,这样可便于及时清理,又不影响除尘器的正常运行。
2.4主筒中增设两层脱水板和一层挡水环由于增加了两层螺旋喷头,使风筒中烟气含有大量的水滴和水雾,如果不采取有利的措施,势必会使引风机严重带水,而造成风机的损坏;烟气中SO 2含量高时,腐蚀会严重。因此,我们在旋流板上增设两层脱水板和一层挡水环,并且控制螺旋喷嘴出口处水流速度在1~2m/s左右。以大限度地去除烟气中所含的水滴和水雾,避免引风机因带水而受损。
3改进后的效果几年来,我公司对原有的麻石水膜除尘器进行了改造,经过实际运行,除尘效率可达99%,脱硫达80%,基本达到了环保要求。








