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电袋复合除尘器和袋除尘器运行之比较

2016-12-14 16:20:09

文章摘要:

布袋除尘器虽然可以解决除尘效率问题,但也存在阻力损失大、滤袋使用寿命短等不足,尤其在近年煤种灰分不断加大的情况下,这些问题为突出。布袋除尘器几乎每年都

某企业A公司(代称)和B公司(代称)各有一条5 000t/d生产线,投产时间分别为 2009 年和 2010 年,生料粉磨及废气处理系统都是采用立磨及三风机系统,两条生产线的区别是A公司窑尾采用袋除尘器、B公司窑尾采用电袋复合除尘器, 现从工作原理、使用情况和运行成本等几个方面对这两种除尘器进行简单比较。
 
一、工作原理
1 电袋复合除尘器工作原理
烟气从喇叭进入电场区,粉尘在电场区荷电并大部分被收集,粗颗粒烟尘直接沉降至灰斗,电场的粉尘捕集量大,可达 80%以上。 剩余约 20%荷电难收集的粉尘随烟气均匀进入滤袋区,通过滤袋过滤后完成烟气净化。 在除尘过程中,电场区具有除尘和荷电两个重要作用,从而使滤袋区的过滤作用发生根本性变化,容易收集粉尘。
 
2 袋除尘器工作原理
含尘烟气由进风口进入灰斗以后,一部分较粗尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧, 净化的烟气由滤袋内部进箱体,再由阀板孔出风口排入大气,达到收尘的目的。
 
二、两种形式除尘器实际运行情况
1.A公司袋除尘器运行情况
2011 年底已经运行了近两年, 整体运行效果比较理想,窑台时产量基本稳定在245t/h 左右,在生料立磨不开的情况下,后排风机功率为 450kW 左右,袋除尘器压差为1 200Pa 左右 , 标态下排放浓度为26mg/m3。
但是,运行中也存在一些问题,投产至 2011 年底共换过10 条滤袋;膜片容易损坏,换比较频繁;当压差变大,容易造成袋除尘器跳停;另外,冬季脉冲阀易结冰。 其他运行比较正常。
2.B公司电袋复合除尘器运行情况
窑尾原设计为四电场除尘器。 由于辽阳对环境影响评价验收比较严格,电除尘器的排放标准难以满足环保要求,因此集团在投产前将电除尘器改造为电袋复合除尘器,保留原电除尘器的外壳体,将电场部分保留,、三、四电场内部件拆除;增加袋除尘器净气室、气路、防雨棚、出风管和分布板;对原电除尘器和进风口等进行加固;电控柜装于电控室,除尘器顶部设分线箱。
改造后的电袋复合除尘器从投产到2011 年底已经运行近三年时间,窑台时产量基本稳定在245t/h 左右,在生料立磨不开的情况下,后排风机功率在300kW 左右 ,袋除尘器压差为 1 000Pa 左右 ,标态下排放浓度为30mg/m3,一直没有换滤袋,只是换过部分脉冲阀。
 
三、 两种形式除尘器运行成本的比较
在正常生产情况下(生料立磨不开),两台窑台时产量均为 245t/h 时:袋除尘器的压差在1 200Pa 左右, 后排风机运行功率为 450kW;电袋复合除尘器的压差在1000Pa 左右, 后排风机运行功率为300kW。 两套系统的功率差别在150kW,吨熟料电耗差别在0.6kWh/t。 同时,根据运行实际情况可以看出,电袋复合除尘器的维修量较小 ,运行成本较低。
 
通过该企业A、B两个公司两台不同形式除尘器的比较,从原理和实际运行效果看,窑尾采用电袋复合除尘器,无论从电耗还是维修费用上都优于袋除尘器。针对越来越严格的烟气排放标准,人们开始把目光转向了对低浓度粉尘处理效果较好的布袋除尘器。
因此,慧阳环保认为:布袋除尘器虽然可以解决除尘效率问题,但也存在阻力损失大、滤袋使用寿命短等不足,尤其在近年煤种灰分不断加大的情况下,这些问题为突出。布袋除尘器几乎每年都要换滤袋,运行成本很高。电袋复合式除尘器把电除尘器和布袋除尘器的优点结合在一起,它不是简单的嫁接和组合,而是两者优势互补,发挥出1+1>2的效果。它作为一种节能的新一代除尘设备,适应了对于企业节能减排的政策要求,能为企业产生巨大的经济效益和社会效益。